浙江尖峰药业飞检发现4项问题

2019-04-09 09:22:16    来源:  作者:

浙江省药监局通报浙江尖峰药业有限公司飞行检查情况

2019年3月5日,浙江省药品监督管理局网站发布《浙江省药品生产企业飞行检查情况通报(2018年第二期)》。据通报,2018年,原浙江省食品药品监督管理局组织对13家药品生产企业开展飞行检查。经审核,浙江尖峰药业有限公司检查情况如下:

企业名称:浙江尖峰药业有限公司
企业法定代表人:蒋晓萌
药品生产许可证编号:浙20000365
企业负责人:黄金龙
生产负责人:沈泉
质量负责人:庞雄
生产地址:浙江省金华市婺城区白汤下线高畈段58号
检查范围:培养基模拟灌装
检查日期:2018年10月25日-26日,11月9日
检查单位:浙江省药品认证检查中心
检查发现的问题:1、本次培养基模拟灌装方案设计存在一些欠缺:1)为模拟最长灌装生产时间大于12小时,方案(文件编号VM-X-01-008-2018;-10-P)中设计分次空转,每次运行30-40分钟,但空转期间未模拟实际生产操作动作。实际模拟分装中共计空转6小时24分钟。2)企业实际进行了调装量干预动作,但方案设计中未体现该干扰项目。3)方案中设计在模拟灌装过程的前、中、后取已完成轧盖的72瓶样品做促生长试验,导致该部分样品未进行培养。(无菌药品附录第四十七条);2、部分干扰瓶未分开标记,如实际炸瓶周边的干扰瓶22瓶,5次模拟炸瓶97瓶均混在一起,第一次模拟维修的28瓶干扰瓶混入未加塞手动加塞瓶,未分别标记区分。(第一百七十一条);3、部分实际模拟操作未按方案设计执行:1)方案设计中挑战最差环境条件,模拟灌装试验安排在分装间消毒有效期末期(企业文件规定连续生产15天进行臭氧消毒),但实际为10月24日进行分装间臭氧消毒。2)方案设计2次模拟维修时间均为10min,实际1次机修人员仅进行4min模拟维修操作。3)方案设计中打开隔离门,对隧道烘箱出瓶转盘至装机理瓶盘轨道扶倒瓶10次,实际仅模拟操作3次。4)方案设计中每批培养基投入为2000g,实际投入为2500g。(第一百四十八条);4、人员操作不到位:1)调灌装头时,操作人员将隔离门打开,上半身探入到A级层流下;2)灌装开始时,因灌装线出现了真实的胶塞阻塞现象,岗位人员未及时进行清理胶塞操作,导致连续53瓶未加塞培养瓶输送到轧盖间。(无菌药品附录第二十条)
处理措施:省局发改正通知书,企业完成改正后上报改正报告,市局跟踪落实。

手机:   汉字数